交互控制中提升机器人动作时间的方法研究
DOI: http://dx.doi.org/10.12349/iser.v5i6.2966
Article ID: 2966
摘要
在触摸屏行业,随着客户对产能要求的进一步提高,原有的设备需要升级改造,需要将机器人的动作时间由原来的5.5S提升到4.5S,基于此提出了一种新的设计控制方案,在原有使用场景以及机械结构变化不大的情况下,通过硬件设计、程序控制逻辑,以及动作优化等多个方面,进一步减少了机器人的动作和通讯时间,提升了整体运动控制效果,进一步证明了优化控制方式是提升机器人性能、满足客户需求的有效途径。综合对比了多方面因素,验证了新控制系统方案的合理性。
关键词
机器人;交互控制;通信
参考
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